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【MG冰球突破阀门】科普调理阀故障和维修
由于智能定位器的调校庞大,时间长,并且需要多次全开全关,对工艺波动大,因此调校时应把调理阀切出,特别是在调�?刂莆露鹊牡骼矸б欢ㄒ胂叩鹘�。
来源:/news.html | 作者:fanggong | 宣布时间: 1259天前 | 9011 次浏览 | 分享到:

【MG冰球突破阀门】科普调理阀故障和维修


气源系统故障


1、仪表风线梗塞。

由于球阀在仪表分支风线末端有节流作用,风线中赃物在此处易聚集梗塞。致使仪表风压过低,调理阀不可全开全关,甚至调理阀不可动。


2、空气过滤减压阀故障。

空气过滤减压阀长时间使用赃物太多,减压阀漏风,减压阀设定输出压力过底,使输出的仪表风压小于划定的压力。致使调理阀行动缓慢,不可全开全关甚至不可动。


3、铜管连接故障。

铜管老化漏风,接头连接处松动或赃物堵死铜管使仪表信号风压低致使调理阀不可动,不可全开全关,手动状态阀位不稳定爆发调理振荡。


4、仪表风系统故障。

空压站异常,装置净化风罐异常,切水不实时使风线结冰,仪表风线漏风或被赃物堵死,造成装置仪表风压过低甚至无风。


5、仪表风支线阀门未开,造成调理阀不可动。

这种现象常爆发于装置大修,革新后开车期间。


电源系统故障 

1、电源线接线端子处松动,短路,脱落,极性接反故障。

由于现场振动,接线不牢造成接线松动或灰尘太多造成接触不良使控制室抵达现场的信号时有时无,致使调理阀行动杂乱爆发调理振荡。


由于接线失误,设备进水或受潮等原因使电源线接线处短路从而使调理阀接受到的信号比调理器的信号偏低,造成调理阀不可全开全关。


2、电源线中间接头或中间受伤处故障。

电源线受情况的振动、外力的拉扯,绝缘胶带失效绝缘性能下降及接头进水高温烘烤等原因使电源线接头松动或似断非断,电源线之间短路或对地短路,接线头或电源线断裂。致使调理阀行动不连续,不可全开全关,不可动。在维修历程中电源线中间接头接反,造成调理阀不可动。


3、调理阀不受调理器控制故障。

在装置大修,革新后开车历程中电源线接错或控制室内组态有过失造成调理阀不受调理器控制。


电气转换器故障

1、零点、量程禁绝。

由于装置调试禁绝或现场振动、温度变革等原因使转换器输出信号的零点、量程禁绝。致使调理阀不可全开全关,泄露量大,限量等现象。


在对转换器现场调校中首先应包管转换器信号小表指示准确。平常应对信号小表进行维护。


2、节流孔梗塞。

仪表风赃物梗塞节流小孔。致使调理阀不可动。


3、输出不线性。

由于转换器中的线圈、部件老化或受现场振动、情况温度的影响,使转换器的输出不线性,致使在对其进行零点、量程调理历程中不可抵达要求值,调理阀行动不线性,不可全开全关。


阀门定位器故障

一、电气阀门定位器


1、零点、量程禁绝。

由于定位器装置历程中调试禁绝或现场振动、温度变革及调理阀阀杆行程改变,反响杆位置的改变等原因使调理阀最小开度和最大开度与控制室的信号纷歧致。致使阀门定位器输出的信号不可使调理阀全开全关,造成泄露量大,限量等现象。


在对定位器现场调校中首先应包管调理阀行动良好,反响系统装置牢固行动良好,然后通过标准信号来进行调解。使调理阀的行程与控制信号一致。


2、节流孔梗塞。

赃物梗塞节流孔。使定位器无输出信号,导致调理阀不可动。


3、喷嘴、挡板间有赃物。

受现场情况的影响,定位器使用一段时间后会附着一层灰尘,影响喷嘴挡板的背压,从而影响定位器的输出。造成调理阀状态不稳,爆发震荡。


4、密封欠好。

恒久使用的定位器种种紧固螺母、密封垫片易爆发松动、老化现象,造成定位器漏风。使调理阀不可全开全关,阀位不稳,爆发调理振荡。


5、反响杆故障。

恒久运行中反响杆紧固螺母逐渐松动甚至脱落,造成反响杆松动、歪斜、与牢固件卡碰、脱落。使被控参数难以稳定特别在调理阀行动要求准确的温度控制中爆发较大影响。


6、牢固螺母松动。

定位器牢固螺母装置不牢爆发松动,造成定位器歪斜,影响反响杆行动,造成卡碰现象。使调理阀行动不稳定,爆发限位等现象。


定位器中种种弹簧的紧固螺丝在震动情况下松动,改变了弹簧的预紧量,影响弹簧的张力和状态。使定位器的零点量程爆发改变,定位器不线性,致使调理阀不可全开全关,调理阀行动不线性。


7、永久磁铁位置爆发变革。

由于受到外力作用,使两块磁铁的位置爆发变革,改变了磁场的位置,是线圈受力不平衡,定位器输出不线性,致使调理阀行动不线性。磁铁吸附杂质如铁销等,形成卡碰阻碍挡板的移动,使定位器的输出禁绝,从而使调理阀行动与控制信号纷歧致。


二、智能定位器


1、反响杆故障。

反响杆紧固螺母松动甚至脱落,造成反响杆松动、歪斜、与牢固件卡碰、脱落。使调理阀行动缓慢,波动频繁,调理阀限位甚至失去控制。


定位器牢固不牢爆发歪斜松动,影响反响杆的运动,造成卡碰现象使调理阀限位。


反响板上的限位弹簧脱落,或反响杆从中脱出,造成反响杆与反响板接触不良,爆发滞后,造成调理阀行动频繁。使被控参数难以稳定特别在调理阀行动要求准确的温度控制中爆发较大影响。


2、定位器调校欠好。

调校中中间位置没有找好,手动输出时调理阀没有去开全关,气开气关选择差池等。使调理阀不可全开全关,造成泄漏量大,限位等现象。


3、调校方法差池。

由于智能定位器的调校庞大,时间长,并且需要多次全开全关,对工艺波动大,因此调校时应把调理阀切出,特别是在调�?刂莆露鹊牡骼矸б欢ㄒ胂叩鹘�。


三、调理阀自己故障


1、调理阀漏量问题。

调理阀漏量大,调理阀全关时阀芯与阀座之间有空隙,造成阀全关时介质的流量大,被控参数难以稳定。


在调理阀调校中调理阀行程调理不当或阀芯长时间使用造成阀芯头部磨损腐化。通常向下调理阀杆减小空隙抵达减少泄漏的目的。


阀芯周围受到介质的腐化比较严重,阀芯受介质中焊渣、铁锈、渣子等划伤爆发伤痕。应取出阀芯进行研磨,严重的应该更换新阀芯。


阀座受到介质的腐化比较严重,或介质中焊渣、铁锈、渣子等划伤爆发伤痕,阀座与阀体间的密封被破坏。应取出阀座进行研磨,更换密封垫片,严重的应该更换新阀。


阀内有焊渣、铁锈、渣子等赃物梗塞,使调理阀不可全关,应拆卸调理阀进行清洗,同时视察阀芯阀座是否有划伤磨损现象。


套筒阀阀芯与阀座间的密封垫片损坏,碟阀的密封圈损坏使调理阀全关时节流间隙比较大。


2、调理阀盘根故障。

阀杆与盘根间的摩擦力使调理阀小信号难以行动,大信号跳跃振动,造成调理历程中调理阀波动较大,参数难以稳定。摩擦力大时造成调理阀单向行动甚至不动。日常维护中应该按期增加润滑油或润滑脂,盘根老化严重,泄露严重的应该更换盘根。


3、阀杆与连接件的连接问题。

阀杆与连接件松动或脱落,由于现场震动或连接件紧固螺母松动,阀杆太靠下与连接件连接部分太少,在运行中阀杆与执行机构推杆差别步或脱落不动,影响调理阀行动甚至失灵。


4、阀座有异物卡住或堵死。

5、调理阀膜头故障。

调理阀的波纹膜片长时间使用老化变质,弹性变小,密闭性变差,甚至爆发裂纹漏风严重。压缩弹簧老化弹性系数改变,甚至断裂。


6、调理阀控制系统中PID参数的设定。

PID设定不当影响调理阀的行动甚至造成调理阀震荡调理,影响阀的使用寿命。


7、工艺状态简直认。

在调理阀漏量大时,确认副线阀门是否全关,调理阀限量时,确认调理阀前后的阀门开启水平。在被控参数变革频繁时确认工艺流程是否保存大的波动。


8、调理阀维修问题。

在对加热炉燃料油调理阀进行维修时,最好把调理阀切出投用副线运行,以防影响生产。如果不切出可开一点副线阀,维修时一定确保不因调理阀全关而使炉子熄火。


调理阀维修汇总


一、调理阀不可动


1、原因 : 无气源或气源压力过小。

步伐: 应首先检查气源( 仪表空气) 是否通畅,气源压力是否抵达该阀使用要求。


2、原因: 有气源,无输出信号气压力。

步伐1:对电控智能调理阀, 检查阀门智能定位器控制信号线电源,用数字万用表丈量中控室来控制电源信号 DC4-20mA 是否正常, 如不正� ;蛎挥�, 检查 PLC 系统、线路等故障, 如果正常应更换阀门定位器。


步伐2:对机械控制器或定位器, 应更机械压力控制器或定位器。


步伐3: 对机械控制器的调理阀, 检查调理阀装置管路上介质的信号收罗管路阀门是否全开或泄漏严重,如果有异常应实时处理。


3、原因 : 输出信号气压力正常,仍不可动。

步伐1: 检查气动隔膜执行机构的隔膜是否有严重漏气现象, 如果漏气, 应实时更换隔膜及相关密封件。


步伐2:如果检查隔膜完好没有漏气, 则应是主阀阀芯与衬套、阀座卡死,应解体检查主阀,清理杂物。


步伐3:阀杆弯曲变形严重, 应解体检查主阀, 凭据检查情况更换处理。


步伐4: 信号气源管路有泄漏,检查处理漏点。


步伐5: 信号放大器故障或调解不当, 主气源未通过放大器进入隔膜腔,应实时调解或更换放大器。


二、调理阀事情时爆发调理震荡、控制不稳定


1、原因 : 气源压力变革较大或过滤器、减压阀事情不正常。

步伐1:检查压缩空气系统运行状态。


步伐2:检查更换过滤器或减压阀。


2、原因 : 气源压力稳定,信号压力不稳。

步伐1:电控智能定位器故障, 对定位进行初始化标定,标定后如果还不稳定,应更换智能定位器。


步伐2:更换智能定位器后如果还不稳定, 应对 PID#参数整进行整定。


步伐3:对机械控制器或定位器, 应更换机械控制器或定位器,并对控制器进行调定。


步伐4:更换机械控制器或定位器后仍不稳定, 应检查更换信号气源放大器,并进行调定。


3、原因 : 气源、 信号压力均稳定, 但调理阀事情仍不稳定。

步伐1:检查气动隔膜执行器的气密性。 仔细检查驱动推杆密封是否有轻微漏气现象, 如果保存漏气应解体更换密封 ;解体检查隔膜是否有划伤、刺伤而造成的轻微漏气现象,如有漏气应更换隔膜。


步伐2:仔细检查定位器与主阀连接部位是否有间隙,应重新更换或紧牢固位器与主阀的相关连接件。


步伐3:用胰子水仔细检查信号气管路是否有轻微漏气现象,一旦发明应实时处理。


步伐4: 信号气源放大器调定不对理, 调解信号气源放大器平衡螺钉。


步伐5:调理阀运动机构( 包括主阀和气动隔膜执行器) 阻力过大, 应解体主阀, 检查更换异常元件, 包括阀芯、阀座、阀杆、阀杆密封及驱动推杆。


步伐6:检查气动隔膜执行机构内压力平衡弹簧是否损坏,检测弹簧是否已疲劳变形,如果保存异常应更换压力平衡弹簧。


三、调理阀行动缓慢


1、原因 : 阀体内有黏物梗塞。

步伐:解体主阀体,清理阀体内黏物。


2、原因 : 阀杆填料变质硬化或石墨、石棉填料润滑油干燥。

步伐:解体主阀体,更换阀杆填料。


3、原因 : 填料加得太紧,摩擦阻力增大。

步伐1:将阀杆填料压紧螺母调松后, 往复行动主阀多次,在将阀杆填料压紧螺母调解至合适力矩。


步伐2:如果步伐 1 没有效果, 更换阀杆填料, 将阀杆填料压紧螺母调解至合适力矩。


4、原因 : 阀杆不直导致摩擦阻力大。

步伐:主阀解体,更换阀杆。


5、原因 : 气动隔膜执行器隔膜或信号气管路有轻微漏气。

步伐:更换气动隔膜执行器隔膜,处理信号气管路漏气。


四、调理阀行动正常, 工艺控制参数异常


1、原因 : 调理阀阀芯脱落。

步伐:解体检查调理阀主阀体,凭据检查情况恢复阀芯脱落。


2、原因:阀芯与阀杆连接部位爆发相对移位,但未脱开。

步伐:解体检查调理阀主阀体,凭据检查情况恢复阀芯位置。


3、原因 : 调理阀阀杆断裂。

步伐:解体检查调理阀主阀体,更换阀杆。


4、原因 :调理阀阀芯内有污物梗塞。

步伐:解体检查调理阀主阀体, 清理阀芯内污物。


5、原因 : 被控制介质系统其他控制参数不对适。

步伐:调解系统控制参数在设计要求规模内。

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